山东某电厂1机组MFT跳闸事故调查报告

一、故障前机组运行情况

山东某电厂#1机组D修后,于2022年1月20日19:07并网成功。机组跳闸前负荷143MW,主蒸汽温度487℃,主蒸汽压力8.57MPa,再热蒸汽温度487℃,再热蒸汽压力1.43MPa,给水流量645t/h,燃料量184t/h。

二、事故经过

1月20日下午15点50分,维护部电气二次接到运行通知#1机110V直流系统报绝缘故障。16点10分,电气二次班许某某、山某某到达现场,检查发现直流系统报#1机锅炉MCC直流分屏故障,怀疑#1机锅炉MCC直流分屏导致110V直流系统接地,决定对#1机锅炉MCC直流分屏进行拉路检查,并办理工作票(工作票签发人刘某某,工作负责人许某某,工作班成员山某某,工作票接收人安某某,工作票批准人张某某)。

21点09分,工作负责人许某某电话联系值长张某某准备开始拉路检查,得到许可后,许某某、山某某开始对#1机锅炉MCC直流分屏馈线依次进行拉路检查,刘某某现场监护。现场依次断开316Z、304Z、321Z、322Z、323Z、324Z空开,测量电压未恢复。21:20分,在将313Z空开断开时,听到配电室外有异响,停止拉路检查,恢复所有空开,此时#1机组2台引风机跳闸,触发#1机组MFT动作,联跳汽轮机和发电机。

三、事故原因分析

#1机组每台引风机配置2台电机冷却风机,维护人员在进行锅炉MCC直流分屏接地拉路检查时,断开304Z空开后未及时恢复,继续拉路断开313Z空开,导致1A、1B两台引风机的电机冷却风机由于直流电源消失全部停运,触发引风机跳闸逻辑,锅炉MFT。

四、暴露的问题

1.维护人员工作前未与相关专业沟通确认负荷的重要性,未认真核查图纸,不清楚断开直流电源导致电机冷却风机接触器跳闸风险,风险辨识不到位,未做好预控措施。

2.维护人员工作时违反查找直流接地故障“拉路法”的作业原则,试拉负荷后未确认断开直流空开后设备运行状况,未立即送电,继续拉路,造成事故发生。

3.运行人员对在运设备监管不严,维护人员断开304Z空开后电机冷却风机跳闸,未能及时发现。

五、整改措施

1.加强工作票监管力度,做好检修工作风险辨识和预控措施,重要工作前切实落实安全技术交底,做到系统设备参数掌握不清不操作,风险辨识不到位不操作。

2.加强维护人员岗位技能培训,提升人员专业技能水平和安全意识,严格按照检修规程和步序作业,杜绝人为误操作。

3.强化现场作业监护,重要检修工作运行人员须到场监督,及时与监盘人员沟通汇报设备运行状况。

4.重要辅机设备跳闸须设置告警,提醒运行人员及时采取预控措施。